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【提質(zhì)增效新貢獻】鄰氨基苯酚:技改“妙手”,讓生產(chǎn)“嗨”起來

發(fā)布日期:2025-04-19

在春風(fēng)的輕撫下,萬物復(fù)蘇,生機盎然。這股靈動的氣息同樣滲透進了二苯醚廠鄰氨基苯酚裝置的提質(zhì)增效改造工作之中,為華御公司帶來了滿滿的元氣和活力!

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話說這鄰硝基苯酚的生產(chǎn)過程,以前就像是個老頑固,總愛在某些環(huán)節(jié)上卡殼,讓生產(chǎn)效率遲遲上不去,產(chǎn)品質(zhì)量也時好時壞。面對工藝瓶頸,公司領(lǐng)導(dǎo)層決定來個技術(shù)大創(chuàng)新,對原有的工藝流程進行了一場“大刀闊斧”的革命!

這革命的第一槍,就打在了鄰硝基苯酚蒸餾工段上。這個工段以前就像是裝置里的“拖油瓶”,酸化后得到的粗品鄰硝基苯酚含水量不穩(wěn)定,導(dǎo)致蒸餾釜得不停地忙活,效率低下,能耗還超高。更別提那真空管道,簡直就是“腐蝕專業(yè)戶”,真空泵也是“故障連連”,維修成本直線上升。特別是2025年,真空泵那故障率,簡直是開了掛,一度讓還原釜餓肚子,生產(chǎn)線上那是一片哀嚎!

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但咱華御人,那可是有著“與天斗其樂無窮”的精神。公司領(lǐng)導(dǎo)層、技術(shù)中心、分廠領(lǐng)導(dǎo),組成了“提質(zhì)增效”超級聯(lián)盟,開始了深入討論、研究、實驗三部曲。終于找到了破局之策——取消粗品鄰硝基苯酚的精餾工序,通過強化水洗工序洗滌效果,降低粗品鄰硝基苯酚的含水量及含鹽量,提高酸化后的鄰硝基苯酚的品質(zhì),使其直接用于還原釜投料。這一改造的實施,簡直四兩撥千斤,既簡化了生產(chǎn)操作流程,又提高了裝置運行的穩(wěn)定性,經(jīng)濟效益也是杠杠的!

到這還沒結(jié)束,鄰氨基苯酚生產(chǎn)中乙醇回收和純度控制也是個老大難問題。原工藝中,乙醇回收總是捉迷藏,純度控制更是跟天氣預(yù)報似的,時準(zhǔn)時不準(zhǔn)。這直接導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)受影響,生產(chǎn)成本上升,固廢處理費用也跟著水漲船高。為此公司領(lǐng)導(dǎo)也是沒少費心費神,先后進行了多次技術(shù)改造,包括引入降膜蒸發(fā)器、氣液分離器等設(shè)備,雖然提高了乙醇的回收率和純度,降低了乙醇的單耗,但仍然未能達到預(yù)期的效果。乙醇單耗仍未達到設(shè)計要求,“酒精渣”的產(chǎn)量數(shù)字依然驚人。

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面對這一挑戰(zhàn),公司任秉著“不到長城非好漢”的堅韌精神,繼續(xù)深入探索和實踐。終于,2025年2月,技術(shù)中心的家人們經(jīng)過無數(shù)次的實驗和總結(jié),對離心母液處理工藝再次進行了重大優(yōu)化改造。舍棄了原有的降膜蒸發(fā)工藝,將氣相進料改為液相直接精餾的生產(chǎn)工藝,最終得到低含醇、低夾濕率“酒精渣”。這一改造方案實施后,乙醇的回收效果明顯提升。

面對生產(chǎn)中的種種挑戰(zhàn)與困境,華御領(lǐng)導(dǎo)層與員工攜手并進、攻堅克難,最終實現(xiàn)了生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量的雙重提升以及生產(chǎn)成本與危廢產(chǎn)量的有效降低。這一成就不僅彰顯了年度五大任務(wù)之一“提質(zhì)增效新貢獻”決策的正確性和必要性,更是體現(xiàn)出華御公司的技術(shù)實力與創(chuàng)新精神,為公司未來發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。